二、在進行中級機托架包裝時,他們提出本著以供方互利的原則,將原來由公司自行包裝,改成了供方進行包裝,然后再送貨到我司,如此既可以節約了供方的包裝材料,也可以節省了我司的包裝費用,直接降低了生產成本。
三、在生產過程中,他們還發現了螺絲機上的一些弊端,在放螺絲時會影響到生產,并且有時會放太多了,也同樣影響了螺絲機的運作,被迫停機。后在他們的建議改革后,使用了定量器,實現了不停機打螺絲,不多放螺絲。解決了螺絲機中途被迫停機的問題,為高效生產提供了保障。
四、在生產三菱防水時,原打防水膠的方式是打一個按一個,生產效率不高,后經他們改革,換成了現在的按一下打兩個,提升了機器的效率,瞬間提高了整個生產水平。
當然在這過程的不是每一個建議與改革都取得了成功,也有不成功的案例。比如說在裝防水膠塞時,就曾想用夾具來輔助完成操作,但最終失敗了。但是至少他們有思考了,有努力了,并非簡單的去進行機械化的操作,嘗試過才會知道是否會成功。
支援生產,滿足客戶需求,他們利用晚上、周六日休息時間,甚至白天擠時間,充分深入一線作業,在創新思維的驅動下,智慧工作著;他們積極勤奮、同心同德,不分控制板、遙控器,公司有需要,就是他們努力方向。公司為他們點贊!